Výroční zpráva
společnosti TERMIZO a.s. za rok 2004 (ve zkráceném rozsahu)
1
Úvodní slovo předsedy představenstva
žené dámy, vážení pánové, akcionáři,
Vá
dovolím si konstatovat, že rok 2004 byl pro společnost TERMIZO a.s. hned z několika pohledů úspěšným obdobím.
Zejména byla vyjednána a uzavřena dohoda o narovnání vztahů mezi konsorciem – dodavatelem stavby a technologie závodu, a provozovatelem spalovny TERMIZO a.s. Výsledkem této dohody je mimo jiné úspěšné a nekonfliktní vypořádání smluvního vztahu s pozitivním dopadem do hospodářského výsledku společnosti TERMIZO a.s.
Z provozního pohledu pracovala spalovna ve vyváženém a plynulém režimu, plnila velmi dobře výkonové a environmentální parametry. Jednoznačně se prokázaly vysoké kvality a technologická vyspělost instalovaného dioxinového filtru, kdy toto zařízení umožňuje dosahovat řádově lepších výsledků, než předepisuje velmi přísná evropská norma. S cílem optimalizace chodu tohoto zařízení a prodloužení životnosti filtrační katalytické náplně jsme se zapojili do evropského výzkumného programu EUREKA, který již v prvním roce řešení přinesl velmi zajímavé a v praxi aplikovatelné výsledky.
V roce 2004 společnost zavedla systém environmentálního managementu dle mezinárodní normy ISO 14001, a v prosinci byla úspěšně certifikována. Zavedením těchto mezinárodně uznávaných systémů řízení aspektů a dopadů činností do všech složek životního prostředí získává TERMIZO a.s. zcela jasný mandát profilovat se jako zařízení, které s využitím nejlepší dostupné technologie environmentálně a energeticky smysluplně řeší nakládání s odpady v libereckém kraji.
V roce 2005 hodláme dále zvyšovat efektivitu procesů a optimalizovat chod zařízení. Z těchto cílů zmiňujeme zejména doinvestování separační linky o dodatečné klasifikační zařízení. Toto umožní v široké míře aplikovat produkovaný výrobek SPRUK zejména v silničním stavitelství. Další oblastí, na kterou se vedení společnosti v roce 2005 zaměří, je zejména optimalizace odstávkových prací s ohledem na vyšší komfort zákazníků.
Vzhledem k zajištěným množstvím odpadů, která mají být v zařízení TERMIZO a.s. v roce 2005 energeticky využita, je však zcela stěžejní bezporuchový a plynulý provoz celého závodu, a stabilní výstupy do životního prostředí v rámci platných zákonných limitů. A toto je a zůstává hlavním a dlouhodobým úkolem managementu společnosti.
V Liberci, dne 31. března 2005
Xxx. Xxxxx Xxxxxxxx předseda představenstva TERMIZO a.s.
2
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
2.1
Úvod
Rok 2004 lze pro společnost po více stránkách kvalifikovat jako úspěšný rok. Provoz zařízení byl plynulý a vyrovnaný, téměř bez neplánovaných přerušení provozu. K delšímu odstavení provozu došlo pouze na přelomu dubna a května 2004, kdy došlo k požáru v bunkru odpadů. Provoz spalovny byl provizorně obnoven po čtyřech dnech, další opravy probíhaly již za provozu. Kapacita spalovny byla v roce 2004 naplněna na cca 96,6% (96 000 tun za rok = 100% naplnění kapacity).
Již zmíněný velmi plynulý provoz zařízení vyústil v doposud rekordní výrobu tepla v historii závodu (607 569 GJ), což se velmi příznivě projevilo v tržbách společnosti.
Jako příspěvek zlepšení ochrany životního prostředí a jako nutná podmínka reálného využití produkovaného stavebního materiálu z popelovin (tzv. SPRUK) bylo v průběhu roku 2004 hledáno technické řešení intenzifikace stávající separační linky. Zvolené řešení, obsahující tzv. hvězdicové síto a další elektromagnet zachytávající i drobnější železné předměty ve strusce, bylo instalováno v samotném závěru roku 2004. Provozní výsledky instalovaného zařízení jsou velmi slibné, a již nyní po několika měsících provozu lze konstatovat, že investice bude návratná ve velmi krátké době.
Společnost TERMIZO a.s. byla již v roce 2003 po instalaci dioxinového filtru REMEDIA připravena po všech stránkách na tvrdé emisní limity Evropské unie, proto vlastní vstup České republiky do EU v této oblasti provozovatele nezaskočil. Zařízení celý rok 2004 plnilo všechny ekologické limity s velikou rezervou.
Dalším, v roce 2004 pro společnost důležitým krokem, bylo uzavření dohody s dodavatelem stavby a technologie závodu (Konsorcium Škoda TS – Von Roll – Von Roll INOVA). Tato dohoda vyústila v podpis protokolu o definitivní přejímce závodu a měla také zásadní dopad do dosaženého hospodářského výsledku společnosti.
Vedení společnosti si dále pro rok 2004 stanovilo cíl implementovat do systému řízení požadavky mezinárodní normy ISO EMS 14001. Tento se podařilo splnit v prosinci roku 2004, kdy při závěrečném auditu byla prokázána shoda s touto normou, a nadnárodní organizace BVQI konstatovala, že společnosti TERMIZO a.s. bude udělen certifikát EMS ISO 14001.
3
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
2.2
Ekonomický vývoj
Předvídatelný a zdravý ekonomický vývoj společnosti je závislý zejména na bezporuchovém provozu zařízení, od kterého se odvíjí realizace tržeb společnosti za přijatý odpad, prodané teplo, elektrickou energii a vyseparovaný železný šrot. Neméně důležité je též důsledné řízení nákladových potřeb společnosti.
2.2.1 Výnosy
2.2.1.1 Množství přijatého odpadu
V České republice i v roce 2004 trval legislativní stav, který umožňuje přímý konkurenční boj mezi tak rozdílnými způsoby naložení s odpadem, jako je skládkování versus energetické využití ve spalovnách.
Dalším faktorem, který dílčím způsobem ovlivňoval tržby za odpad, byly plánované odstávky zařízení. Vzhledem k zásobní kapacitě bunkru odpadů bylo nutné v rámci delších prací na zařízení (zejména při opravě vyzdívek kotle) ke konci odstávek smluvně zajištěný odpad přesměrovat do jiných, konkurenčních zařízení. Přesto byl celoroční návoz odpadů do zařízení o cca 2% vyšší, než bylo plánováno. Vývoj množství dodaných odpadů do zařízení v letech 1999 – 2004 a plán roku 2005 je zachycen v následujícím grafu:
Přijaté odpady 1999 - 2004 Plán 2005 (tis . tun)
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 plán
2005
4
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
2.2.1.2
Objem vyrobeného tepla
Za doposud rekordní výrobou tepla za celou historii závodu stojí zejména vysoce spolehlivý provoz s minimem neplánovaných odstávek a výpadků. Vývoj množství dodaného tepla 1999
– 2004 a plán roku 2005 je zachycen v následujícím grafu:
Výroba te pla v le te ch 1999 - 2004 Plán 2005 (GJ)
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 plán
2005
2.2.1.3 Tržby za přijatý odpad a vyrobené teplo
O vývoji tržeb v těchto dvou stěžejních komoditách ( za vyrobené teplo a za dodaný odpad) v letech 1999 až 2004 a plánu na rok 2005 vypovídá následující graf:
Vývoj trže b 1999 - 2004 Plán 2005 (Kč)
120 000 000,00
100 000 000,00
80 000 000,00
60 000 000,00
40 000 000,00
20 000 000,00
0,00
1999 2000 2001 2002 2003 2004 plán
2005
Tržby za odpad Tržby za teplo
5
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
2.2.2. Náklady
2.2.2.1 Odpisy
Odpisy jsou nejvýznamnější nákladovou položkou, podílející se na celkových nákladech 26 procenty. Po změně odpisové politiky v roce 2003, společnost pokračuje již druhým rokem v uplatňování lineárních odpisů dlouhodobého majetku (odpisy roku 2003 byly ovlivněny změnou této metody).
2.2.2.2 Úroky
Původně se jednalo se o úroky z úvěru, který společnost čerpala při výstavbě spalovny. Úvěr byl přefinancován a nyní se jedná o úroky ze závazků k nebankovnímu subjektu. Část úroků byla zahrnuta do ceny spalovny, po provizorní přejímce zařízení v prosinci 1999 začaly v souladu s postupy účtování veškeré úroky vstupovat do finančních nákladů.
2.2.2.3 Náklady na opravy a udržování, spotřeba náhr. dílů
Náklady na opravu a udržování a spotřeba náhradních dílů vychází především z plánu oprav a dále jsou tyto náklady čerpány v souvislosti s provozními potřebami. Skutečnost čerpání těchto nákladů vykazuje velmi dobrou korelaci s plánem. Zcela mimořádné náklady byly čerpány z důvodu odstraňování následků již zmíněného požáru. Tyto náklady jsou kromě spoluúčasti hrazeny pojišťovnou.
2.2.2.4 Odvoz a uložení odpadů
V letech 1999 – 2002 byla směs strusky a vypraného popílku, vznikající ze spalování odpadů a čištění spalin, ukládána jako odpad na skládku. Díky řízeným zásahům v procesu vypírání strusky a zavedení separace magnetických kovů bylo složení této směsi zásadně vylepšeno. Příznivé chemické vlastnosti (třída vyluhovatelnosti I, nulová ekotoxicita) umožnily tuto směs strusky a vypraného popílku certifikovat jako výrobek – směs pro rekultivaci a úpravu krajiny (SPRUK). Tento materiál je velmi vhodný například pro rekultivace skládek, násypy, zásypy a silniční stavitelství. Pravdou však je, že tento materiál obsahuje určité minimální procento nespáleného podílu, a občas lávovinové speky o poměrně velké granulometrii.
6
2 Vývoj ve společnosti v roce 2004
Tyto „estetické“ vady doposud bránily využití dle původních předpokladů, a materiál SPRUK byl tedy v roce 2004 používán jako konstrukční pro stavební účely v areálu skládek, a to za negativní cenu. Již zmíněná intenzifikace separační linky by měla tyto problémy vyřešit, když nově vřazené hvězdicové síto odstraní větší frakci nad 40 mm a nespálené zbytky. K instalaci tohoto dodatečného zařízení došlo v prosinci 2004 až lednu 2005.
V následujícím grafu je zobrazen vývoj výše zmíněných nákladů v letech 1999 – 2004, včetně plánu 2005:
Vybrané náklady 1999 - 2004
Plán 2005 (v tis. Kč)
160000
140000
Opra vy
120000
Odpis y
100000
Úroky
Spotřeba ND
80000
Ná klady na strus ku
60000
40000
20000
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2.2.3. Cash flow
Společnost měla v roce 2004 vyrovnané cash flow a své závazky hradila v termínech splatnosti.
2.2.4. Hospodářský výsledek
Za rok 2004 bylo dosaženo hospodářského výsledku +29 048 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek byl ovlivněn mimořádnými výnosy, které byly realizovány na základě dohody s Konsorciem Škoda TS – Von Roll – Von Roll INOVA.
7
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
Další vliv na hospodářský výsledek mělo:
✓ snížení odpisů – promítnutí slevy z ceny díla do hodnoty technologie
✓ vyšší tržby za přijatý odpad
✓ větší výroba tepla a tím i vyšší tržby za teplo
✓ vyššími tržby za šrot z důvodu růstu ceny této suroviny na světových trzích
✓ vyšší tržby za elektrickou energii z důvodu vyšší výroby a vyšší cenou, stanovenou ERÚ
HV 1999 - 2004, Plán 2005 (v tis . Kč)
40000
20000
0
-20000
-40000
-60000
-80000
-100000
-120000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
Vývoj hospodářských výsledků společnosti a plán na rok 2005 je zobrazen v následujícím grafu:
8
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
2.2.5 Souhrnné hodnocení ekonomického vývoje
Ekonomický vývoj společnosti lze v roce 2004 charakterizovat jako vyrovnaný se stoupajícím trendem, bez nárazů a nepředvídaných vlivů. Společnost v roce 2004 hradila ve splatnosti všechny své závazky z běžného obchodního styku, její cash flow bylo vyrovnané. Společnost plnila splátkový kalendář umořování úvěru na pořízení investice. Definitivně byla vyřešena problematika odpisů. Velmi pozitivní vliv na hospodaření společnosti měla definitivní dohoda s dodavatelem stavby a technologie (Konsorcium).
2.3 Politika společnosti v pracovně právních vztazích
Ve společnosti pracuje 41 zaměstnanců. Fluktuace je minimální (5% v roce 2005). Společnost až na výjimky uzavírá se zaměstnanci pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Pro dlouhodobou stabilizaci zaměstnanců je vytvořen systém podpory a naturálních plnění (příspěvek na stravování dle Směrnice 4/OEŘ/2004, poskytnutí vstupenek do bazénu, posilovny, sauny či aerobiku dle Směrnice 5/OEŘ/04, poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění dle Směrnice 11/OEŘ/04. Zaměstnanci v odborové organizaci organizováni nejsou.
2.4 Hodnocení dosažení parametrů ve vztahu k životnímu prostředí, plnění ekologických limitů
Pro závod TERMIZO a.s. měl tak jako i pro celou řadu jiných odvětví a i všechny naše občany značný dopad vstup České republiky do Evropské unie. Pro náš závod tak začaly tak od 1. května 2004 platit evropské emisní limity, a tyto jsou jak známo nejpřísnější na světě.
Pro ilustraci uvádíme v tabulce průměrné koncentrace vyčištěných spalin v roce 2004 (mg/m3). Porovnání provádíme vůči limitu EU. Měření byla prováděna při 100% výkonu tj. 35 t vysokotlaké páry/hod. Za těchto podmínek vzniká zhruba 60 000 m3/h spalin, které po čištění vystupují z komínu s teplotou 60oC a vlhkostí 15 - 25% objemových. Mimo složky měřené nepřetržitě na přístrojích zabudovaných přímo ve spalovně, jsou v této tabulce uvedeny i výsledky měření autorizovaných měřících skupin, podle postupů určených českou i evropskou legislativou. Dioxiny a furany (PCDD/F) jsou uváděny v jednotkách ng TE/m3.
9
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
Parametr | Limit EU | Hodnota | % limitu EU |
Prach | 10 | 4,1 | 41 |
Plynné sloučeniny jako HCl | 10 | 0,4 | 4 |
Plynné sloučeniny jako HF | 2 | 0,9 | 45 |
Oxidy síry jako SO2 | 50 | 11,6 | 23 |
Oxidy dusíku jako NOx | 200 | 178 | 89 |
CO | 100 | 4,9 | 5 |
Organické látky jako C | 10 | 0,75 | 7 |
Těžké kovy | 0,55 | 0,045 | 8 |
Dioxiny a furany | 0,1 | 0,022 | 22 |
Tabulka – plnění emisních limitů v roce 2004
P o ro v n á n í e m is í TERMIZO a .s . s lim ite m EU
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
P ra c h HCl
HF
S O 2 NOx CO
TOC Kovy P CDD/F
% limitu E U
Graf – plnění emisních limitů v procentech normy EU
10
2
Vývoj ve společnosti v roce 2004
Výs le dky mě ře ní o bs ahu dio xin ů ve s palinác h s palo vny TERMIZO v ro c e 2004
(o z nač e ní limitu EU)
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
ng TE/m3
1.1.2004
1.2.2004
1.3.2004
1.4.2004
1.5.2004
1.6.2004
1.7.2004
1.8.2004
1.9.2004
1.10.2004
1.11.2004
1.12.2004
Jak je z výše uvedených údajů zřejmé, zařízení TERMIZO a.s. v roce 2004 s velikou rezervou plnilo veškeré emisní limity, dané národní legislativou i legislativou Evropské unie. Zvláště potěšující je vynikající účinnost dioxinového filtru REMEDIA, který byl instalován v závěru roku 2003 již za režie nového majoritního vlastníka, ČP finanční služby a.s. Toto zařízení je schopné tyto látky (PCDD, PCDF) odstranit až na jednotky procent platné normy.
Velkým přínosem pro životní prostředí bylo i zavedení environmentálního managementu dle mezinárodní normy EMS ISO 14001, kdy se společnost zavázala k neustálému zlepšování procesů a potlačování aspektů negativních dopadů své činnosti na životní prostředí.
11
3 Směry dalšího rozvoje
Management společnosti vstupuje do roku 2005 i let následujících s těmito cíli a prioritami:
✓ Udržovat a nadále rozvíjet systém environmentálního managementu dle ISO 14001, vyhodnocovat aspekty a minimalizovat dopady činnosti společnosti na životní prostředí.
✓ Dále posilovat své postavení klíčové kapacity v systému nakládání s odpady v Libereckém kraji.
✓ Nepřipustit jakékoliv zpochybnění statutu závodu jako zařízení na energetické využití odpadů.
✓ Pokračovat v započatém výzkumném úkolu mezinárodního programu EUREKA, s jeho spoluřešiteli se pokusit o vývoj algoritmů a principů provozu katalytického dioxinového filtru GORE REMEDIA s cílem optimalizace chodu tohoto zařízení a prodloužení jeho životnosti.
✓ Využít společného trhu s odpady v rámci Evropské unie, navázat mezinárodní obchodní vztahy.
✓ Být aktivním členem v evropském sdružení spaloven CEWEP, prostřednictvím této organizace získávat informace, lobovat za zlepšení podnikatelského a legislativního prostředí v oblasti energetického využití odpadů.
✓ Být vstřícným zaměstnavatelem, vést vlídnou personální a mzdovou politiku ve snaze udržet si kvalifikované zaměstnance.
✓ Být dobrým sousedem a partnerem všem obyvatelům města Liberec, dbát na dobré jméno a pověst společnosti, zlepšovat mediální obraz společnosti.
12